本文转自:萍乡日报
今年以来,萍安钢铁安源轧钢厂围绕“提速增产、提质降耗”目标,强化管理提升,加快生产节奏,有效降低了生产成本。
该厂将缩短出钢间隔作为切入点,每秒必争,走好提高机时产量与节能降耗的双赢之路。生产技术科和三个主体生产车间摸索出最优、最合理的间隔时间,CS2操作工每小时在生产群通报节奏情况,生产调度不定时抽查节奏。实施后,高线AB线吐丝间隔保持在5.2至5.5秒左右,每小时可多轧钢2至3支,机时产量提升4至6吨。高棒两支钢间隔由4秒降到了3秒左右,每小时可多轧钢2至3支,机时产量提升4至6吨。
同时,为了保持明快的生产节奏,减少轧机空转,该厂深入推行节能操作指南,全线联运。据测算,高线之前吐丝间隔平均时间为8秒,现在吐丝间隔平均时间为5.5秒,每个间隔减少空转时间为2.5秒,月度可实现创效8万余元。缩短轧制节奏时间成为提高机时产量见效最快的手段,也是一项“零投入”的精细化管理手段。
(吴琦)